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烘干機筒體下沉的原因及處理辦法

發布時間小圖標發布時間:2011-12-23 17:01:55 更新時間小圖標更新時間:2021-06-15 17:01:55 作者小圖標作者:紅星機器

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新聞要點

1 烘干機 2 筒體下沉

回轉式烘干機在運轉一段時間后,筒體就會產生下沉現象。 筒體下沉的危害是影響傳動系統和前后接口的密封,降低齒輪的接觸精度甚至損傷齒輪等。

烘干機

1、原因分析

引起烘干機筒體下沉的原因是托輪和軸承磨損、螺栓松動后托輪發生位移、滾圈內外表面磨損,以及滾圈墊鐵磨損等。

2、處理方法

①調整間隙。 主要是調整烘干滾圈和墊塊之間的間隙。 具體做法是:更換新的墊板或在墊板下加墊。

②恢復斜度。 主要是恢復烘干機筒體的設計斜度。 具體做法是:調整兩檔支承裝置的相對高差,并使其達到設計規定的數值。兩檔滾圈的中心高差,可用水準儀、經緯儀或連通管等方法測量,檢測工作在第①步調整間隙完成后進行。

③恢復筒體水平位置。 目的使筒體母線的垂直投影再次重合于基座上的基準線,具體做法是:

a)當同一檔的兩托輪實測直徑相同,托輪軸承磨損相同時,可將兩托輪的軸中心線到基準中心(原標記)的距離調為等距。

烘干機

b)當同一檔的兩托輪實測直徑不同時,可將直徑較小的托輪到中心線的距離調小,調整量為:

ΔA =A -A =0.25(d -d )

式中:ΔA———一托輪向基準線移動量,mm;

A———另一托輪到基準中心的水平距離,mm;

d、d ———兩托輪的直徑,mm。

也可在托輪底座上加墊板來抬高托輪,墊板厚度為:δ=0.433(d -d )(mm)。

c)當兩檔托輪組全部進行調整后,一般情況下筒體中心線已在水平方向上復位。

④恢復筒體垂直位置。 目的使筒體回到應有的垂直位置上。 具體做法有兩種:

a)對兩滾圈幾何中心的實際標高進行測算后,通過對稱推進或抬高托輪將筒體中心線調整到設計的標高位置上。 此做法稍顯復雜,但較準確。

b)依據前后密封圈與筒體徑向間隙大小,參考大齒圈與小齒輪齒頂間隙尺寸,決定調整量,并一次調成,同時做到筒體斜度不變。此做法簡單、實用。在具體操作過程中,不一定非得照搬上述四步驟的順序,也可靈活一些,比如需要測算的部分,一律在調整前完成,然后一次性進行調整,這樣可節約大量人力、物力。

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