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某銅選廠選銅新工藝

發布時間小圖標發布時間:2016-03-03 15:03:43 更新時間小圖標更新時間:2021-04-24 15:03:43 作者小圖標作者:紅星機器

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新聞要點

銅礦選礦工藝

某銅選廠的銅礦來自南、北兩個礦帶,因此,選廠配置兩個系統來處兩種不同性質的礦石。其中,北礦帶采用三段閉路碎洗-磨浮流程,生產中出現了諸多問題,生產指標較差。通過研究,該廠提出了采用南礦帶含銅矽卡巖礦石做磨礦介質,以實現南北礦帶混合礦的自磨生產和將兩種不同性質礦石混合選別的設想,實踐效果顯著。

一、礦石性質

該銅礦北礦帶礦石屬含銅黃鐵礦類型礦石,由含銅黃鐵礦(88%)及含銅砂巖、含銅高嶺土、含銅角礫巖(各占4%)等類型礦石組成。南礦帶礦石屬含銅矽卡巖礦石,銅礦物組成比較簡單,主要為黃銅礦(3.12%),銅藍、輝銅礦、藍輝銅礦(0.07%)等。

銅黃鐵礦

二、原生產流程及生產實踐

選廠的生產流程原設計為南、北礦帶礦石共用一個破碎系統,但分別破碎儲存、分別磨浮。工藝改造前用于生產的原流程如圖1所示。多年的生產實踐表明,該破碎洗礦系統作業環節多、流程長而復雜,礦石易粘結并堵塞篩孔、漏斗、排礦口和礦倉,流程難暢通,設備腐蝕嚴重,維護檢修頻繁,運轉率低,備件消耗高,用水量大,占用勞動力多,勞動強度大,生產率低。特別是用于礦泥脫水的濃密機的底流量、濃度、細度波動大,當其底流返回到主干流程中的螺旋分級機后造成分級機溢流濃度、細度、礦漿量波動亦大,使各種工藝條件難控制,浮選作業生產不穩定,選礦生產指標低。

某銅選廠選銅新工藝

圖1

三、小型試驗研究

為實現南北礦帶混合礦的自磨生產和浮選工藝,改進原來兩種礦石分別碎洗磨浮工藝,其首要的前提條件是混合礦的選別指標不能低于兩種礦石單獨選別的指標。小型試驗研究結果表明,采用粗精礦再磨-優先浮銅工藝流程及丁基銨黑藥和丁基黃藥混合捕收劑選別,南、北礦帶兩種不同性質的礦石可以按不同比例混合處理,其試驗指標與單獨選別合并計算的指標基本相同。從而打破了難選、易選礦石需分別選別的框框,為實現混合礦的自磨生產和選別創造了前提條件。在隨后進行的利用南礦帶礦石做自磨介質的半工業自磨試驗也獲得成功。觀念上的新突破促進了生產的發展。

四、新工藝及生產實踐

選廠新的生產工藝是根據小型選礦試驗和半工業自磨試驗及結合選廠多年生產實踐而制定的,其全流程為自磨-球磨-優先浮銅-銅尾濃縮酸性廢水活化浮硫工藝(圖2)。采用的藥劑為石灰、丁基銨黑藥、丁基黃藥、BK201起泡劑。該工藝通過工業試驗和長期的生產考核,取得了良好的效果。新工藝年生產指標與原工藝年生產指標相比,銅精礦品位提高了4.5%、銅和硫的回收率分別提高了4.03%和13.70%。

某銅選廠選銅新工藝

圖2

新工藝的特點是利用南礦帶含銅矽卡巖礦石做自磨介質,成功地實現了南、北礦帶混合礦的自磨生產。采用自磨作業代替了原工藝的三段閉路碎礦、運輸、洗礦、脫水等多個作業,大大縮短了礦石加工工藝流程、簡化了生產管理、減少了多臺設備及維修工作量(原工藝設備204臺,新工藝設備166臺)、節省了人力物力、降低了生產成本、提高了勞動生產率。

由于北礦帶礦石為含銅黃鐵礦礦石,含次生銅高,氧化速度快,礦石中含有硫酸銅,優先選銅時需加大量石灰,導致黃鐵礦受到深度抑制,硫的選別指標一直較低,新工藝中增加銅尾濃縮脫水和添加礦山酸性廢水措施,使硫的生產指標明顯改善。新工藝將南、北礦帶兩種不同性質礦石,人為的按比例(通常1~1.5:1)混合處理,礦石性質有了改善,流程暢通,工藝條件易于控制,生產穩定,并大幅度地提高了銅、硫生產指標。

總的來說,通過小型試驗及生產實踐,自磨-球磨-優先浮銅-銅尾濃縮酸性廢水活化浮硫新工藝取得了良好的效果,使該廠的生產上升到了新水平。新工藝具有創新意義,對類似礦山有推廣應用價值。

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